当前位置: 供暖锅炉 >> 供暖锅炉前景 >> MW机组锅炉节能降耗状况调查研究
0引言
随着我国电力装机容量不断扩大,MW火电机组已逐步成为主力机型,其运行的经济性直接影响到我国整体的电力能耗水平。通过调查研究,总结MW机组在节能方面存在的共性问题和先进经验,提出持续开展节能降耗的策略和技术路线,有着重要的意义。本文在调查了50台MW机组基础上,总结MW机组锅炉节能降耗方面存在的共性问题,并介绍了这些锅炉在节能方面的先进经验。
1MW机组锅炉设备概况
1.1锅炉概况
本次调查的50台MW级机组锅炉中:东方锅炉20台,占锅炉总数的40%,其中超临界锅炉16台;哈尔滨锅炉18台,占锅炉总数的36%,均为超临界锅炉;上海锅炉4台,占锅炉总数的8%,均为超临界锅炉;北京巴威4台,占锅炉总数的8%;英巴2台,占锅炉总数的4%;CE和加拿大巴威各1台,各占锅炉总数的2%。
从锅炉燃烧方式统计,8台锅炉为“W”火焰锅炉,占锅炉总数的16%;5台锅炉为四角切圆燃烧锅炉,占锅炉总数的10%;其他锅炉均为对冲燃烧方式。
表1:调研锅炉设备概况表
型号
锅炉
厂家
燃烧
方式
设计
效率
投产
日期
超临界机组
江苏CZ公司
HG/25.4-YM1
哈锅
前后墙
93.98
山东FX公司
HG/25.4-YM3
哈锅
前后墙
93.38
福建FZ公司
HG/25.4--YM3
哈锅
前后墙
94.42
辽宁ZH公司
HG/25.4-YM3
哈锅
前后墙
93.78
湖南YY公司
HG/25.4-PM
哈锅
前后墙
92.8
安徽BB公司
HG/25.4-YM7
哈锅
前后墙
93.99
黑龙江SYS公司
HG/25.4-YM3
哈锅
前后墙
93.16
辽宁KP公司
HG/25.4-YM3
哈锅
前后墙
92.7
福建QZ公司
HG/25.4-YM12
哈锅
前后墙
93.5
湖北JM公司
DG/25.4-∏2
东锅
前后墙
93.45
河南MQ公司
DG/25.4-∏1
东锅
前后墙
92.3
安徽TL公司
DG/25.4-∏1
东锅
前后墙
93.5
山东LC公司
DG/25.4-∏4
东锅
前后墙
91.5
山西DT公司
DG/25.4-∏6
东锅
前后墙
93.69
湖南BQ公司
DG/25.5-∏9
东锅
前后墙
92.2
广西NN公司
DG/25.4-∏12
东锅
前后墙
91.3
山西HZ公司
DG/25.4-∏9
东锅
前后墙
92.5
江西HJB公司
SG/25.4-M
上锅
四角
切圆
93.08
陕西BJ公司
SG/25.4-M
上锅
四角
切圆
93.6
河南XY公司
BWB-/25.4-M
北京
巴威
W火焰
91.54
亚临界机组
河北LS公司
BWB-/17.5-M
北京
巴威
前后墙
92.28
四川JT公司
DG/17.45-∏5
东锅
前后墙
92.57
山西DT公司
DG/17.6-∏1
东锅
前后墙
93.4
浙江BL公司
RBC
加拿大
巴威
前后墙
93.33
浙江BL公司
CC+RR
CE
四角
切圆
92.8
山东LC公司
MBEL-/17.30-1
英国
巴威
W火焰
92.5
1.2锅炉设计热效率
本次调研50台锅炉设计热效率在91.3%~94.42%之间,平均为92.97%。锅炉设计热效率决定于设计煤种。山东LC公司、河南XY公司、广西NN公司设计煤种为贫煤无烟煤,“W”火焰燃烧,湖南BQ公司设计煤种为70%无烟煤与30%烟煤混煤,设计效率均较低,平均为91.64%。其它均为烟煤锅炉,设计效率均在92.28%以上。
2MW机组锅炉能耗问题统计分析
2.1实际热效率
(1)指标统计
根据现场数据计算及性能试验报告,MW级机组锅炉热效率平均值93.03%。50台机组中统计44台锅炉实际热效率,其中锅炉热效率偏低的有20台,占统计锅炉台数的45%;热效率低于设计值的20台锅炉中,东锅为11台,哈锅为6台,上锅2台,英巴锅炉1台。
表2:锅炉热效率汇总表
电厂
单位
炉号
试验值
试验值
设计值
超临界机组
安徽BB公司
%
#1/2
93.94
94.04
93.85
江苏CZ公司
%
#1/2
94.23
93.96
93.98
辽宁ZH公司
%
#1/2
93.22
93
93.78
山东FX公司
%
#1/2
93.69
93.81
93.38
福建FZ公司
%
#1/2
94.03
93.79
94.42
湖南BQ公司
%
#1/2
92.39
92.33
92.2
江西HJB公司
%
#1/2
91.92
90.41
93.08
沈阳KP公司
%
#1/2
94.59
93.85
92.7
山西HZ公司
%
#3/4
-
-
91.5
山西HZ公司
%
#1/2
91.85
91.85
92.3
山西HZ公司
%
#1/2
92.66
-
91.3
山西HZ公司
%
#3/4
94.64
94.14
93.5
山西HZ公司
%
#5/6
93.13
94.02
93.16
山西HZ公司
%
#1/2
93.46
93.96
93.5
山西HZ公司
%
#3/4
93.55
92.87
92.8
山西HZ公司
%
#1/2
92.86
93.3
91.54
山西HZ公司
%
#6/7
92.3
91.72
93.45
山西HZ公司
%
#9/10
-
-
93.69
山西HZ公司
%
#5/6
94.19
-
93.6
山西HZ公司
%
#1/2
93.7
-
92.5
亚临界机组
山东LC公司
%
#1/2
91.82
92.47
92.5
浙江BL公司
%
#1/2
93.44
93.49
92.8/93.33
四川JT公司
%
#61/62
91.12
91.68
92.57
山西DT公司
%
#7/8
92.78
92.82
93.4
河北LS公司
%
#1/2
91.1
92.36
92.28
注:上表数据来源于调研现场估算数据及性能试验数据,部分机组数据不全。
MW超临界机组锅炉热效率平均值为93.25%,福建QZ公司#1机组(哈锅)锅炉热效率最高,为94.64%;江西HJB公司#2机组(上锅)锅炉热效率最低,为90.41%;锅炉热效率最高值与最低值相差4.23个百分点,发电标准煤耗相差约13.5g/kWh。
MW亚临界机组锅炉热效率平均值为92.31%,浙江BL公司#2机组(加拿大巴威)锅炉热效率最高,为93.49%;河北LS公司#1机组(北京巴威)锅炉热效率最低,为91.10%;锅炉热效率最高值与最低值相差2.39个百分点,发电标准煤耗相差约7.6g/kWh。
(2)原因分析
锅炉热效率偏低的主要原因分别是煤质差、排烟温度高、飞灰炉渣可燃物偏高等。
在锅炉热效率偏低的锅炉中,存在排烟温度高的有20台,占热效率偏低锅炉比例的%,飞灰炉渣高的有6台,占热效率偏低锅炉比例的30%。其中江西HJB公司(上锅)锅炉效率异常偏低,主要是锅炉燃烧煤种差,锅炉对难燃煤种适应能力差,此外底部托粉风口设计面积偏小,也影响炉渣燃尽。
2.2排烟温度
排烟温度高会引起锅炉热效率的降低,但是排烟温度低也会引起锅炉尾部低温腐蚀,影响设备安全运行,因此锅炉运行应按照燃煤的折算硫分合理控制排烟温度。
(1)指标统计
50台机组中有排烟温度统计数据有33台锅炉,,排烟温度较设计值高的锅炉为30台,占统计锅炉的90%。有17台锅炉排烟温度高于设计值10℃以上,占52%,有13台锅炉排烟温度高于设计值0℃~10℃,占40%,有3台锅炉排烟温度低于设计值,占9%。数据表明排烟温度指标对MW级机组锅炉经济性影响较大,排烟温度升高20℃影响锅炉热效率达1%,对发电标准煤耗的影响达到3.3~3.6g/kWh。
MW超临界机组锅炉额定负荷排烟温度平均值为℃,湖南BQ公司#1炉额定负荷排烟温度最低,为.17℃;黑龙江SYS公司#1炉额定负荷排烟温度最高,为.5℃;排烟温度最高值与最低值相差56.33℃,发电标准煤耗相差约9.32g/kWh。
MW亚临界机组锅炉额定负荷排烟温度平均值为℃,四川JT公司#2炉额定负荷排烟温度最低,为℃;四川JT公司#1炉额定负荷排烟温度最高,为℃;排烟温度最高值与最低值相差12℃,发电标准煤耗相差约1.9g/kWh。
表3:锅炉额定负荷修正后排烟温度统计表
公司
单位
炉号
试验值
设计值
MW超临界机组(17台)
安徽BB公司
℃
#1/2
.41/.69
江苏CZ公司
℃
#1/2
.08/.23
辽宁ZH公司
℃
#1/2
.58/.80
山东FX公司
℃
#1/2
.58/.82
福建FZ
℃
#1/2
.00/.43
湖南BQ公司
℃
#1/2
.17/.50
江西HJB公司
℃
#1/2
.10/.00
沈阳KP公司
℃
#1/2
.00/.00
河南MQ公司
℃
#1/2
.92/-
黑龙江SYS公司
℃
#5/6
.50/.00
安徽TL公司
℃
#1/2
.18/.55
湖南YY公司
℃
#3/4
.87/.60
河南XY公司
℃
#1/2
.23/.56
湖北JM公司
℃
#5/6
.96/.81
MW超临界空冷机组(3台)
山西DT公司
℃
#9/10
-
-
陕西BJ公司
℃
#5/6
/-
山西HZ公司
℃
#1/2
-
-
MW亚临界湿冷机组(3台)
四川JT公司
℃
#61/62
.00/.00
MW亚临界空冷机组(2台)
山西DT公司
℃
#7/8
-/.96
河北LS公司
℃
#1/2
.78/.38
(2)原因分析
影响排烟温度偏高的主要原因:
1)预热器堵灰和脏污造成换热不足。
2)制粉系统、干除渣系统掺入冷风较高。
3)大量掺烧褐煤的锅炉均都存在锅炉排烟温度高的问题。
表4:MW锅炉排烟温度与设计值的偏差分析
公司
单位
与设计偏差值
原因
安徽BB公司
℃
6.41/3.69
掺冷风
江苏CZ公司
℃
12.08/2.23
掺烧褐煤;空预器积灰
辽宁ZH公司
℃
22.58/26.80
掺烧褐煤
山东FX公司
℃
7.58/1.82
空预器积灰
福建FZ公司
℃
14.00/17.43
预热器吸热不足
湖南BQ公司
℃
3.
江西HJB公司
℃
11.10/10.00
空预器换热面积不足
沈阳KP公司
℃
-1
掺冷风
河南MQ公司
℃
10.92/-
预热器积灰
黑龙江SYS公司
℃
41.50/14.00
预热器积灰;掺冷风
安徽TL公司
℃
14.18/18.55
掺烧褐煤;预热器积灰
湖南YY公司
℃
9.87/7.60
空预器换热能力不足;空预器积灰
河南XY公司
℃
23.23/35.56
干除渣系统掺入冷风量过大
湖北JM公司
℃
5.96/12.81
空预器换热能力未达到设计值
山西DT公司
℃
-
-
陕西BJ公司
℃
-
-
山西HZ公司
℃
-
-
山东LC公司
℃
-
-
浙江BL公司
℃
1
-
四川JT公司
℃
15.00/1.00
空预器积灰
山西DT公司
℃
-/16.96
空预器积灰
河北LS公司
℃
8.78/5.38
空预器积灰
2.3飞灰可燃物
(1)指标统计
飞灰可燃物是锅炉热效率的另一项主要影响因素。在有统计数据的32台锅炉中,有7家电厂共13台锅炉存在飞灰可燃物超标的问题,占统计锅炉的41%。
(2)原因分析
表5:飞灰、炉渣可燃物超标原因汇总
公司
煤质
制粉系统
其他设备因素
江西HJB公司
煤种偏离设计煤种
煤粉细度、一次风速等未优化
引风机出力不足
河南MQ公司
煤种偏离设计煤种
制粉系统分离器可靠性差
底层小油枪改造
湖南YY公司
掺烧贫煤和无烟煤
煤粉细度、一次风速等未优化
无
湖北JM公司
汽车煤掺有无烟煤
磨煤机磨辊磨损影响
无
浙江BL公司
无
无
改低NOX燃烧器
山西DT公司
煤种偏离设计煤种
煤粉细度、一次风速等未优化
无
河北LS公司
煤种偏离设计煤种
制粉系统分离器堵塞
无
飞灰可燃物主要受煤质的影响较大,其次制粉系统、燃烧工况未优化也对飞灰可燃物有较大影响。
因煤质偏离设计值,或者烟煤锅炉掺烧贫煤、无烟煤导致飞灰、炉渣可燃物含量超标,影响锅炉经济性的锅炉台数有12台,占飞灰炉渣可燃物超标锅炉台数的92%。由统计数据可知,锅炉飞灰炉渣可燃物超标主要由煤质影响,煤质是影响飞灰炉渣可燃物的首要因素。当煤质接近设计值时,锅炉飞灰炉渣可燃物大部分能恢复正常水平。
制粉系统的维护和优化对飞灰炉渣可燃物影响也较大,在飞灰炉渣可燃物超标锅炉中,有12台锅炉制粉系统存在问题,占飞灰炉渣可燃物超标锅炉台数的92%。其中:制粉系统优化对飞灰可燃物的影响较大,在统计的锅炉中,有6台锅炉存在煤质劣化后,未进行煤粉细度、一次风速等制粉系统参数的优化,此因素占飞灰炉渣可燃物超标锅炉台数的46%。制粉系统设备存在问题的锅炉有6台,主要是双进双出磨煤机的分离器堵塞和HP磨煤机磨辊磨损,制粉设备问题占飞灰炉渣可燃物超标锅炉台数的30%。
因其他设备问题影响锅炉飞灰炉渣可燃物升高的锅炉有5台,占飞灰炉渣可燃物超标锅炉台数的38%。江西HJB公司引风机出力不足,影响高负荷氧量提高;浙江BL公司#2炉低NOX燃烧器改造,喉部面积偏小,二次风通流能力不足,燃烧区缺氧;河南MQ公司锅炉底层燃烧器改造对炉渣可燃物影响较大。
2.4蒸汽参数及减温水
在统计的32台锅炉中,24台锅炉不同程度地存在过热和再热减温水超标问题,占锅炉总台数的75%。
哈尔滨锅炉厂生产的超临界锅炉存在主再热汽温偏差问题,统计的32台锅炉中,有6台锅炉汽温偏差较为明显(均为哈锅锅炉),其中沈阳KP公司的#2炉汽温偏差最大,高负荷时主汽偏差最大达到20℃以上,再热汽温偏差最大达到10℃。
锅炉主再热汽温存在问题的锅炉有8台,汽温偏低的状况并不是很严重,大部分与汽温偏差、燃烧调整不及时有关。
锅炉过热减温水量偏大的设备有6台,其中,四川JT公司#61炉投产后过再热减温水量大,后经过受热面改造,减温水量大幅度降低,但仍较设计值偏高。有9台锅炉运行中明显投用再热减温水,其原因主要是由于未进行燃烧优化调整,此外也有因再热汽温偏差投用再热减温水的情况。
表6:锅炉汽水系统问题汇总
公司
汽温偏差问题
主再热汽温低问题
减温水量大问题
安徽BB公司
汽温偏差大
过、再热汽温平均值
略低
#2炉再热器因汽温偏差大,A侧投
用减温水
江苏CZ公司
-
-
#2炉有少量再热减温水
辽宁ZH公司
-
-
#1炉再热减温水量高
山东FX公司
#2炉高负荷主
蒸汽温度偏差
-
再热减温水量较大
福建FZ公司
汽温偏差大
-
高负荷存在一定的再热减温水量
江西HJB公司
-
低负荷时再热汽温低
-
沈阳KP公司
#2炉汽温偏差
大
过、再热汽温平均完
成值略低
-
黑龙江SYS公
司
#5炉存在再热
汽温偏差问题
-
-
浙江BL公司
-
-
#2炉过热减温水量高
四川JT公司
-
-
#61炉受热面改造后锅炉过热减温
水量仍偏高
山西DT公司
-
主再热汽温低
过、再热减温水量大
河北LS公司
-
-
过热减温水量大
2.5空预器漏风率
MW级机组空预器漏风率控制水平较高,除了河北LS公司、山西DT公司等少数公司的锅炉空预器漏风率略偏高外,其他锅炉空预器漏风率均控制在合格范围内。
3MW机组锅炉节能技术简介
在调查过程中,发现不少电厂在节能技改和运行优化方面做了大量工作,节能效果较为明显,下面介绍一些MW机组调研过程中了解的先进节能技术。
3.1锅炉排烟余热回收技术
低压省煤器技术是在空预器之后、脱硫塔之前烟道的合适位置通过加装烟气冷却器,用来加热凝结水、锅炉送风或城市热网低温回水,回收部分热量,从而达到节能提效、节水效果。按年平均排烟温度降低10℃计算,机组供电煤耗可降低1.6g/kWh。安徽BB公司等进行了低压省煤器改造。
3.2锅炉运行优化调整技术
近年电煤供应紧张,电厂实际燃用煤种与设计煤种差异较大,对锅炉燃烧造成很大影响。开展锅炉燃烧及制粉系统优化试验,确定合理的风量、风粉比、煤粉细度等,有利于电厂优化运行。
另外安徽TL公司锅炉安装了PROFI锅炉燃烧优化控制系统,可以实现:
1)各个控制回路和温度控制的完全自动,二次风挡板自动和最优空气和氧量控制,达到更好的燃烧效果;
2)满足AGC要求的4%负荷变化;
3)通过再热挡板自动减少再热喷水流量,提高机组效率;4)支持在无需AGC要求时的VWO方式运行,保证机组的最高效率。预计年减少二氧化碳排放2.15万吨。
江西HJB公司针对煤质多变与偏差大的问题,进行发电用煤燃烧与结焦特性分析研究,积极对混煤掺烧课题开展研究,有利于提高配煤掺烧的经济性。
3.3空预器清洗技术
安徽TL公司的空预器清洗工作较为出色,基本保证每台锅炉每年有一次拆包清洗工作。通过受热面芯包抽出拆包,用高压水冲洗,烟气侧阻力可以由1.8kPa降至1.2kPa,排烟温度降低约10℃。
3.4空预器柔性密封技术
空预器柔性密封能够自动弹性补偿空预器径向和轴向的密封间隙,其自由端始终与密封面接触,最大限度降低空预器的漏风;弹性密封件与扇形板形成弹性接触,有效减小密封件与转子之间的摩擦阻力。目前应用的柔性密封种类较多,有空预器滑块式密封、刷式密封、薄考登钢片等型式,MW级机组应用也较为广泛。
3.5空预器改变转向
将热端、冷端径向密封片进行翻边,同时轴向密封片翻边,重新调整三向密封片间隙;两台空预器减速箱对调,重新调整大齿圈与围带销的间隙,确保空预器转动平稳。空预器反向改造主要针对热一次风温偏差,空预器由烟气侧→一次风侧→二次风侧,有利于提高一次风温,缓解制粉系统干燥出力不足情况;空预器由烟气侧→一次风侧→二次风侧,有利于降低一次风温,缓解制粉系统掺冷风的问题。江苏CZ公司、黑龙江SYS公司进行了此项改造。
3.6CO监测经济氧量运行技术
安徽TL公司在锅炉尾部加装CO测量装置,通过炉内监测CO和O2变化,调整炉内燃烧,采取经济氧量运行,提高锅炉效率,并有助于减少SO2和NOX的含量;控制锅炉燃烧区域高温腐蚀。
3.7等离子及微油点火技术
等离子点火技术:等离子发生器利用空气做等离子载体,利用直流接触引弧发电方法,制造高温等离子体,热一次风携带煤粉通过等离子体高温区域被点燃,形成稳定的二级煤粉的点火源,保证煤粉稳定燃烧,可以实现无油启动。MW级机组基本全面应用。
微油点火技术:通过煤粉主燃烧器的一次风粉瞬间加热到煤粉着火温度,风粉混合物受到了高温火焰的冲击,挥发分迅速析出同时开始燃烧,从而使煤粉中的碳颗粒在持续的高温加热下开始燃烧,形成高温火炬。改造后启动用油减少约40%以上,适用于贫煤无烟煤锅炉。
3.8再热汽温自动调整技术
再热汽温设计由烟气挡板调整的锅炉,大部分由于烟气挡板调节的滞后性和灵敏度较差的原因,造成再热汽温自动很难投入。安徽TL公司通过在烟气挡板增加4台同型号的进口电动执行器,减少故障率,实现烟气挡板自动控制,提高再热气温自动调节的可靠性,基本消除再热减温水。
3.9疏水回收技术
锅炉吹灰器疏水、暖风器疏水水质较好,将吹灰器疏水回收进入供热系统,或回收至凝结水系统,全部回收疏水的热质和工质,节能效果较明显。目前大部分MW级机组均能实现疏水合理回收。
4总结及建议
锅炉热效率达不到设计值的锅炉占38%,主要原因为煤质劣化,排烟温度高,部分锅炉飞灰可燃物也偏高。定期开展锅炉热效率试验是锅炉节能工作的基础,在锅炉热效率试验的基础上,寻找影响锅炉热效率的主要因素,并依此制定相应的调整、改造方案。
锅炉排烟温度偏高的锅炉占90%,排烟温度高的主要原因是空预器积灰和掺冷风,需从检修和运行方面进行治理,安徽TL公司在空预器清洗方面积累了先进的经验,值得借鉴;部分东方锅炉厂的锅炉存在空预器受热面不足的问题,需论证空预器改造或烟气余热利用改造。
锅炉飞灰炉渣可燃物存在问题的锅炉占41%,煤质是影响飞灰炉渣可燃物的主要原因。加强配煤掺烧工作是改善锅炉固体不完全燃烧热损失的主要手段,在煤质偏离设计值较大的情况下,要积极开展制粉系统的优化调整工作,通过煤粉细度、运行氧量、配风方式的优化摸索,努力降低飞灰可燃物。
锅炉蒸汽参数和减温水存在问题的锅炉占75%,哈尔滨锅炉存在普遍的汽温偏差问题对汽温和减温水影响较大,应从源头解决制粉系统的煤粉浓度分配不均问题。其它的汽温和减温水问题主要是由于运行调整不到位造成,电厂在控制氧化皮的前提下应严格执行压红线运行规定,提高机组经济性。